作為蘭花集團目前最大規(guī)模的煤與瓦斯突出礦井,瓦斯治理一直是玉溪煤礦安全生產(chǎn)的重點工作,近年來,為強化技術支撐,加快發(fā)展進度,該礦在瓦斯治理尋求最優(yōu)方案的路途上步履不停、上下求索,勇攀“以孔代巷”技術應用新高地,為玉溪煤礦瓦斯治理及安全穩(wěn)定發(fā)展注入強大動力。
突破傳統(tǒng) 主動求變
受大采高工作面及落煤瓦斯涌出量大等因素影響,上隅角及采空區(qū)是該礦瓦斯治理的難點所在,目前,我國傳統(tǒng)的上隅角及采空區(qū)瓦斯治理普遍采用高位鉆孔瓦斯抽采及采空區(qū)密閉埋管等技術,存在工程量大、周期長、成本高及效果不可控等情況,一定程度影響抽掘采銜接進度。
為盡快走上達產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的高效發(fā)展之路,該礦領導班子決定突破傳統(tǒng)、主動求變,用新技術引領瓦斯治理和抽掘采銜接上新水平。2022年四季度,在玉溪1302工作面回采前夕,該礦以1302采空區(qū)瓦斯治理水平提升及實現(xiàn)抽掘采銜接平衡為目標,正式開啟瓦斯治理技術應用攻堅之路。由礦領導和業(yè)務骨干組成的技術小組堅持在學中干、干中學,先后多次到專業(yè)院校及其他礦井學習調(diào)研,在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)在全國部分礦井應用的“大直徑‘以孔代巷’瓦斯抽采技術”在瓦斯治理方面成效良好、成本節(jié)約,應用條件符合玉溪煤礦發(fā)展需要,為該礦瓦斯治理技術應用提供了清晰了前進方向。
磨合調(diào)試 初試牛刀
領回了新技術,如何成功應用才是關鍵所在。玉溪煤礦深知“以孔代巷”應用的重要性和緊迫性,進一步結合工作面實際情況進行反復論證推演,礦董事長趙晨光多次深入現(xiàn)場指導,提出了建立“新試驗、新工藝”的容錯機制,礦通風助理親自牽頭、主管科室認真組織、抽放二隊積極配合,于2022年12月21日16點班開始第一個“以孔帶巷”鉆孔的正式施工。
一號 “以孔代巷”鉆孔開孔位置在1302工作面回風二巷里程1800米處,終孔位置位于回風一巷。但萬事開頭難,看似僅30米的鉆孔,負荷需要在高地應力下的軟硬復合煤層中將鉆孔擴孔至550mm,一個個困難接踵而至,鉆孔在施工過程中兩次停鉆,設備廠家在技術支持上無計可施選擇了放棄和退出。
困難面前,玉溪人沒有退縮,該礦立即組織抽采科隊負責人和技術骨干召開技術攻堅會議,從鉆孔實際測量軌跡、設備器具使用操作等角度分析失敗原因,就鉆機操作、施工流程與工藝調(diào)整進行技術研討,提出“小孔導向、大鉆擴孔”鉆進方式,并對施鉆傾角、導向鉆桿使用、施工流程及工藝等重新進行精細調(diào)整。2023年1月11日,距離1號鉆孔東側30米的2號“以孔代巷”鉆孔,在施工64個小時后,首次實現(xiàn)一次性成孔。
總結升級 大展身手
2號鉆孔成功施鉆后,玉溪煤礦“一通三防”系統(tǒng)迅速總結1號、2號“以孔代巷”鉆孔施工經(jīng)驗,分別從“以孔代巷”施工的全程導向,減小鉆孔的施工軌跡偏移;改造廠家配備的鉆桿、鉆具,進一步提升施鉆效率、優(yōu)化施工工藝,精細化管控鉆孔施工環(huán)節(jié),標準化統(tǒng)一施工流程與質(zhì)量要求。
3號鉆孔成功施鉆、4號鉆孔成功施鉆......9號鉆孔成功施鉆,目前該礦所有“以孔代巷”鉆孔施工軌跡均實現(xiàn)與設計軌跡相同,單孔施工時間較之前縮短1/3。1302回采工作面風排瓦斯量由原來的25m3/min下降至11m3/min,上隅角環(huán)境瓦斯長期保持在0.2%-0.5%,采空區(qū)及上隅角瓦斯治理取得明顯成效,為正?;夭勺鳂I(yè)提供了安全保障,進一步實現(xiàn)了礦井瓦斯治理降本增效,書寫了玉溪煤礦勇攀瓦斯治理新高地、抽采技術應用創(chuàng)新的攻堅碩果,為玉溪煤礦穩(wěn)產(chǎn)達和高質(zhì)量發(fā)展效奠定了扎實基礎。
來源:蘭花集團